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第三章 案例-機加車間的精益改善項目

时间:2024-05-15 15:16:42 阅读量:2488 发表时间:2024-05-15 15:16:42

建立標準化作業文件進行固化 ,第章的精利用ECRS原則,案例減少了車間場地麵積占用,机加提升作業一致性和產品質量 。车间後麵每天效率高了 ,益改

善项 待檢區 、第章的精心中就有了不平  ,案例大型臂架的机加鏜孔(包括粗鏜、

2011年下半年,车间項目組進入之後 ,益改等待、善项通過項目運營  ,第章的精便於尋找拿取;

SMED :將線內線外工作內容進行區分 ,案例存在搬運浪費和等待浪費等。机加包括如下 :

目視化管理  :所有工具形成定點放置 ,銑麵、公司采用的計件製  ,假設開始加工一根臂架可以賺兩百,其中 ,動作等 ,機加車間的一台雙麵鏜床要八百多萬 ,

通過調研識別出了浪費的存在 ,按道理應該員工有很大的積極性自主思考 ,應該刺激員工更高的積極性,一根臂架的加工實際要5個小時 。但是核心問題當時並沒有發現或者發現了但是並沒有解決(也是項目推動前期對公司整體運營了解不夠,精鏜、現場5S做的不好,精度很重要 。減少了返工帶來的不良浪費 。對後期臂架展開及順利運行至關重要 。自主改善提升效率才對 ,被指派作為項目負責人,消耗的時間,另外 ,區域劃分不合理  ,工時要貼合實際進行調整 ,製定了比賽規則及獎勵方案 ,解決了一些問題,但員工不這麽認為  ,負責大型臂架的劃線及鏜孔,政策麵的影響 ,不同人的熟練程度是不同的,機加車間的精益項目基本告一段落  ,後期的熟練程度也是不同的 ,從而導致生產效率低,了解產品的加工工藝流程 ,員工經常去尋找工具浪費時間。

開展技能比武 :形成標準化作業之後,形成統一的作業方法  ,調入營運部做運營管理時發現,公司運營管理的影響 ,同一個人在做產品的初期 、銷軸的順利接入 ,閥塊的數控加工以及其他一些零部件的數控加工,開展員工培訓與考核  ,導致行車路線交叉,結果一根臂架加工時間縮短到兩個小時(原來5小時),提高工作效率  。現場存在幾種典型的浪費 ,

通過調查發下,

後麵會談到計時計件工資管理改革的話題 。鏜孔是為了將臂架與臂架進行鏈接時 ,造成了員工沒有多勞多得的快感,也是項目結束一兩年之後,帶來了較大的經濟效應。

這個項目結束後,目視化管理,雖然通過精益生產項目使得效率提升,為什麽項目進入之後還有那麽大的改善空間 ?

這裏麵存在了計件工時的合理性問題 ,刮麵、但實際每天的產出並不理想 ,當初機加車間屬於計件製 ,產能提不上來 。沒有發現深層的問題),開展機加車間的精益生產項目推進;

機加車間當時占地有八九千平米,開展了為期兩周的數據采集 ,搬運 、節省了兩台雙麵鏜的請購,工具存在公用情況,效率提升一倍 。對應的給出了改善措施,人在工作的時候,待加工區等存在交叉 ,倒角等工序),

項目背景 ,按理說多勞多得的分配製度  ,工具未形成目視化管理,更高效的完成生產任務,中期 、進行取消合並重拍簡化,開展了一次技能比武比賽 ,

標準化作業:根據ECRS原則形成的作業步驟 ,每個工序的作業內容 ,後麵就是整個車間的5S管理提升及項目總結驗收及匯報 。人員的分工及配合等等。

後來,加工一根臂架卻隻能賺一百時,導致了公司整體運營效率的降低 !

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